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山東海化借智能系統優化氯堿工藝

A-A+日期:2020-08-13來源:中國化工報    

        從“卡邊操作”到“極限操作”的超越

“上半年,公司原鹽消耗、直流電耗、水耗、動力電耗等主要消耗比預算顯著降低,降耗增效495.5萬元。” 7月29日,山東海化氯堿樹脂公司電解車間主任王步剛說,“這主要得益于從‘卡邊操作’到‘極限操作’的推廣實施。”

自2018年下半年公司推行“卡邊操作”以來,電解車間緊盯歷史最好水平,瞄準行業最優指標,借助DCS,并充分發揮在線堿液濃度分析儀“眼睛”的作用,實現增產降耗效益超過1000萬元,氯堿工藝得到優化,刷新了行業紀錄。

電解工序是公司的核心崗位,電解中間過程堿液的濃度是影響燒堿產量、效益的關鍵指標。國內同行業32%的燒堿產品中間過程堿液濃度一直保持在32%±0.5%。

“隨著精細化管理的不斷深入,我們發現這個控制參數范圍較寬,原來操作中間控制濃度平均值達32.358%,致使成品燒堿濃度高達32.14%,高出標準值0.14%。由于燒堿濃度高,造成質量過剩,使產量降低。”王步剛說。

針對這些問題,王步剛帶領車間技術人員成立了攻關小組。他們對標行業先進,經過反復論證實驗,最終發現中間過程堿液濃度在32.2%時,成品燒堿濃度可控制在32.0%左右。于是,他們將中間過程堿液濃度指標參數范圍縮小至32.2%±0.2%,并借助DCS,嚴格控制該參數在32.2%。

為保障“卡邊操作”的有效運行,車間重新修改完善了《生產工藝指標考核方案》,每天公布各生產班組指標完成情況,每周總結,每月考評,獎罰并重,逐步形成了全員關心生產、主動優化操作的局面。隨著“卡邊操作”的深入推廣,32%成品燒堿平均濃度由原來的32.14%成功降低至32.04%。

為進一步追求卓越,電解車間又大膽進行了實驗和改進。他們對標燒堿行業理論數值,推動32%燒堿產品由32.2%±0.2%的“卡邊操作”向32.1%±0.05%的“極限操作”延伸,向同行前列工藝水平邁進。

“我們瞄準有限的提升空間,在指標優化和技術改造上下功夫,充分發揮在線堿液濃度分析儀‘眼睛’的作用,不斷尋找影響燒堿濃度的因素,在探索中總結經驗,對工藝和消耗指標在穩定中持續優化。”王步剛說。

為將操作精度提升0.01%,他們克服了氣溫、儀表數據、電解槽溫度和電流變化以及過程設備等影響因素,各生產班組由每天對指標進行跟蹤檢查,改為每小時對指標進行跟蹤檢查,發現指標偏離立即修正,真正做到了每時不偏離、每班不偏離、每日不偏離。隨后對操作指標擇優固化,修改操作規程,打造了一套全新的操作方法,成功將32%成品燒堿的濃度控制在32.0%~32.01%,實現了堿液濃度指標的“極限”操作。

目前,“極限操作”已在山東海化公司全面推廣。上半年,公司燒堿成品濃度平均值32.00%,降低0.04%;鹽酸中間過程控制、自用堿消耗等指標,也較平均分別降低0.43%、1.72千克/噸。

 

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