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復合降黏技術巧解超稠油開采難題

A-A+日期:2018-10-24來源:中國石油網(wǎng)    

       記者從遼河油田歡喜嶺采油廠獲悉,杜813-H252ZC井實施復合降黏技術后實現(xiàn)放噴生產(chǎn),最高日產(chǎn)油15.7噸,階段增油106噸。

  杜813塊是這個廠管理的超稠油生產(chǎn)區(qū)塊,平均原油黏度高達38.8萬毫帕秒,凝固點在30攝氏度左右,原油流動性極差。特別是2017年以來投產(chǎn)的新井、側(cè)鉆井主要位于這個區(qū)塊的邊部,由于受原油高黏度、高凝固點及地層邊部滲流能力低等因素影響,投產(chǎn)初期一直未形成有效產(chǎn)能。

  針對這一情況,這個廠工藝技術人員通過室內(nèi)實驗、現(xiàn)場調(diào)研等手段,對新井“二氧化碳+降黏劑”復合降黏措施進行可行性論證,目前已實施兩口井,其中杜813-H252ZC井放噴生產(chǎn),杜813-28-45井正在注汽。

  杜813-H252ZC井是杜813南塊2017年投產(chǎn)的一口側(cè)鉆新井,措施前共吞吐兩個周期,累計注汽3000立方米,累計產(chǎn)油僅324噸,累計產(chǎn)水702噸,綜合返水率為23.4%。投產(chǎn)初期采取二氧化碳輔助蒸汽吞吐,未見到增產(chǎn)效果。

  為此,歡喜嶺采油廠技術人員綜合分析產(chǎn)出液化驗結(jié)果,認為這口井原油黏度高、油包水乳化嚴重,是導致原油向井底滲流能力降低、影響開發(fā)效果的直接原因。技術人員提出先采用降黏劑使原油破乳,將油分散在水中或形成水包油乳狀液,進而大幅降低地層流體黏度,并設計在注汽過程中分兩段注入降黏劑,再適量注入液態(tài)二氧化碳,利用其溶解后體積膨脹、原油黏度降低的驅(qū)油作用,達到增加滲透能力、提高地層流體返排能力的雙重目的。

  這口井于8月1日開始放噴生產(chǎn),最高日產(chǎn)油達15.7噸,累計放噴21天,階段產(chǎn)油146噸,目前日產(chǎn)油8噸。這口井的成功實施為超稠油區(qū)塊產(chǎn)能建設探索出一條有效途徑。

 

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